臥式燃機(jī)入口過濾器濾筒燃?xì)廨啓C(jī)濾筒袋式除塵器缺點(diǎn)是:不適于在高溫狀態(tài)下運(yùn)行工作,當(dāng)煙氣中粉塵含水分重要超過25%以上時(shí),粉塵易粘袋堵袋,造成布袋清灰困難、阻力升高,過早失效損壞;與電除塵相比阻力損失稍大,一般為1000~2000Pa;當(dāng)燃燒高硫煙或煙氣未經(jīng)脫硫等裝置處理,煙氣了中硫氧化物、氮氧化合物濃度很高時(shí),除FE濾料外,其他化纖合成纖維濾料均會(huì)被腐蝕損壞,布袋壽命縮短;不能在“結(jié)露”狀態(tài)下工作利用電除塵器將煙氣中10μm以上粉塵顆粒除去70%以上,降低煙氣的含塵濃度后(降至10g/m3以內(nèi)),再利用布袋除塵器對(duì)剩余粉塵進(jìn)行捕集,將燒結(jié)機(jī)尾煙氣總的排放濃度控制在50mg/m3以下。
由于電(預(yù))除塵的作用,了大顆粒粉塵對(duì)濾布的磨損及高溫粉塵顆粒對(duì)濾袋的損壞,也減少了布袋除塵的負(fù)荷;同時(shí)由于荷電粉塵作用,使帶異性電荷的粉塵相互吸附,產(chǎn)生電凝作用,細(xì)顆粒粉塵凝并成較大顆粒粉塵利于捕集,相同極性粉塵相互排斥,使得沉積到濾袋表面的粉塵顆粒排列有序,形成的粉層透氣性好、孔隙率高、剝離性好。
粉塵層的透氣性越好、含塵濃度越低,布袋除塵的清灰周期越長(zhǎng),從而使濾布折射次數(shù)也相應(yīng)減少,有利于延長(zhǎng)濾布的使用壽命。燒結(jié)機(jī)尾電除塵器改造,增加1級(jí)121m2電除塵器在原電除塵器前增加1級(jí)121m2電除塵器,在原電除塵器基礎(chǔ)上設(shè)通梁,兩端各伸出柱中心線1700mm,伸出部分設(shè)計(jì)成元寶梁形式。
改成雙列灰斗。除塵器改造后,具有1個(gè)電除塵室,3個(gè)袋除塵室。袋除塵室為雙列共12個(gè)單元室,每室設(shè)10個(gè)脈沖閥,每個(gè)脈沖閥噴15條φ150mm×7000mm的濾袋。
氣流中進(jìn)中出,含塵氣流隨除塵器進(jìn)口經(jīng)1級(jí)電除塵器后,將大部分大顆粒的粉塵收集下來,并使未收集的粉塵預(yù)荷電,然后通過電、袋之間的緩沖區(qū)及布袋除塵器前的導(dǎo)流布風(fēng)裝置,使氣流從中部、底部及兩側(cè)進(jìn)入除塵室每個(gè)單元,經(jīng)濾袋除塵后的潔凈氣體由除塵器出口變徑管排出。
根據(jù)易損件清單定期檢查易損件的使用情況并及時(shí)更換。防靜電除塵濾芯有運(yùn)用到空調(diào)凈化系統(tǒng)的案例,例如對(duì)卷煙廠的空氣凈化器分析之后,推出了使用表冷器對(duì)回風(fēng)進(jìn)行加干蒸汽加濕的處理方法,這種方式的節(jié)能經(jīng)濟(jì)意義得到了認(rèn)可。
還有在濾料上面的改進(jìn)也對(duì)空氣凈化有很大改善,例如復(fù)合濾料的出現(xiàn)就是在普通的濾料表面加一層超薄纖維膜,細(xì)小的篩孔可以過濾掉大部分的微米級(jí)顆粒,據(jù)相關(guān)的部門檢測(cè),對(duì)微米級(jí)的顆粒過濾效率可達(dá)99%。
所有的裝置在生產(chǎn)研發(fā)時(shí)都有缺陷,濾筒除塵器運(yùn)用在空調(diào)凈化系統(tǒng)中時(shí),也存在一些缺陷,例如在清灰作的環(huán)節(jié)中,凈化系統(tǒng)采用脈沖除塵時(shí),會(huì)產(chǎn)生很大的噪音,需要有消音裝置對(duì)這個(gè)問題進(jìn)行改進(jìn),或者是使用低壓脈沖來實(shí)現(xiàn)噪音,由于目前濾筒式除塵器在居家生活中使用的不多,它在一些不足的方面還有很大的提升空間,未來能更好的為人民創(chuàng)造舒適的居家生活環(huán)境。
綜上所述,濾筒式除塵器的優(yōu)勢(shì)具有以下幾個(gè)方面的內(nèi)容:首先,除塵器體積比較小巧,設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)緊湊,系統(tǒng)凈化空氣效率高,過濾有效面積大,風(fēng)速較小,阻力小日常維護(hù)方便,維護(hù)成本低等優(yōu)點(diǎn)。
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