火力發(fā)電廠輸煤系統(tǒng)落煤管因受煤流的沖擊容易磨損和腐蝕造成落煤管漏煤維護(hù)工作量大且污染現(xiàn)場環(huán)境。為了提高落煤管使用壽命普遍采用加裝錳襯板或
加貼耐磨陶瓷襯板的方法但從梅縣發(fā)電廠一、二期落煤管使用情況來看效果不是很理想。為了解決落煤管的磨損問題我們借鑒耐磨襯板在鋼球磨煤機(jī)上應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)與梅縣發(fā)電廠下屬單位———梅州電力修配廠合作開發(fā)出用于輸煤系統(tǒng)落煤管的高鉻耐磨襯板于2003年起在梅縣發(fā)電廠二期輸煤系統(tǒng)落煤管改造中試用。經(jīng)證明效果較好后
分別于2004、2005年對梅縣發(fā)電廠二期輸煤系統(tǒng)其余落煤管進(jìn)行全面改造并且在內(nèi)壁三個(gè)受力面全部采用加裝耐磨襯板的方案。改造后達(dá)到了較理想的效果基本上杜絕
了漏煤和堵煤現(xiàn)象大大減少了檢修工作量節(jié)省了維修費(fèi)用改善了現(xiàn)場環(huán)境確保了輸煤設(shè)備的正常運(yùn)行。該耐磨襯板在火力發(fā)電廠輸煤系統(tǒng)落煤管中具有較好的
推廣應(yīng)用價(jià)值前景廣闊。
梅縣發(fā)電廠二期輸煤系統(tǒng)落煤管使用耐磨襯板前的狀況,梅縣發(fā)電廠二期機(jī)組配套輸煤系統(tǒng)于1995年投產(chǎn)至今已運(yùn)行將近11年。輸煤系統(tǒng)落煤管原設(shè)計(jì)為700mm×700mm方形管管壁采用8mm厚,A3鋼板制作沖擊受力面加裝有10mm厚錳鋼板用沉頭螺栓和螺母固定于落煤管管壁上。由于燃煤的腐蝕和磨損從1996年開始運(yùn)行中逐漸出現(xiàn)落煤管漏煤的缺陷并有不斷頻繁加劇擴(kuò)大化的趨勢。針對這種情況維修部門采用加焊錳鋼板的處理方案從處理效果來看短時(shí)間內(nèi)解決了局部的泄漏但運(yùn)行幾個(gè)月以后又會出現(xiàn)重復(fù)性缺陷給鍋爐燃煤的正常供給帶來較大的影響?yīng)以斐蓹z修維護(hù)工作量和費(fèi)用的大大增加。針對梅縣發(fā)電廠二期輸煤系統(tǒng)落煤管泄漏故障頻繁的情況從1998年起的兩年時(shí)間里采用在原來落煤管內(nèi)壁三個(gè)受力面粘貼耐磨陶瓷襯板的改造方案對二期輸煤系統(tǒng)落煤管進(jìn)行全面改造。經(jīng)改造后一年內(nèi)基本上運(yùn)行正常但從2000年開始落煤管內(nèi)部分位置點(diǎn)卻逐漸出現(xiàn)陶瓷脫落、翻轉(zhuǎn)局部位置由于翻轉(zhuǎn)后落煤管通流面積減小、阻力增大而導(dǎo)致經(jīng)常性堵管的現(xiàn)象部分位置點(diǎn)由于陶瓷脫落后發(fā)現(xiàn)不及時(shí)、磨損加劇出現(xiàn)漏煤的情況。根據(jù)落煤管粘貼耐磨陶瓷后仍然會出現(xiàn)脫落的運(yùn)行情況在2001、2002年采用每年定期檢查、補(bǔ)貼的方法。從使用粘貼耐磨陶瓷襯板的效果來看存在運(yùn)行故障率高、維護(hù)工作量大、維修費(fèi)用高的狀況。
梅縣發(fā)電廠使用耐磨襯板及效果圖
根據(jù)落煤管加貼耐磨陶瓷襯板后的使用效果不夠理想的狀況為了盡可能從根本上解決落煤管漏煤的問題借鑒耐磨襯板在梅縣發(fā)電廠鋼球磨煤機(jī)的使用經(jīng)驗(yàn)在輸煤系統(tǒng)落煤管受煤流沖擊的受力面加裝耐磨襯板。該襯板主要采用鉻、鉬、釩等多元素合金的材質(zhì)具有較高的抗磨硬度和較好的金屬韌性。根據(jù)落煤管內(nèi)壁面的實(shí)際尺寸該襯板設(shè)計(jì)外形尺寸為680mm×250mm×30mm采用4枚M24×80mm橢圓形沉頭螺桿將襯板固定在落煤管受力面上,安裝簡單牢固。
從2002年下半年開始至2003年逐步對梅縣發(fā)電廠二期輸煤系統(tǒng)落煤管受煤流沖擊的受力面全部加裝耐磨襯板。改造后通過兩年多時(shí)間的運(yùn)行實(shí)踐證明①該襯板在安裝穩(wěn)定性和運(yùn)行可靠性都大大超過了原來的錳襯板和陶瓷襯板。②該襯板磨損量較小運(yùn)行兩年后檢查其磨損量為3~6mm。預(yù)測該襯板使用壽命可達(dá)4~6年。③輸煤設(shè)備運(yùn)行可靠性大大提高降低了設(shè)備的“七”漏率改善了現(xiàn)場環(huán)境檢修維護(hù)工作量大大減少大大降低了生產(chǎn)成本確保了輸煤設(shè)備的正常運(yùn)行沒有發(fā)生過因落煤管故障原因檢修導(dǎo)致鍋爐缺煤、機(jī)組降負(fù)荷運(yùn)行的異常情況。綜合因改造后節(jié)約的廠用電、維修材料費(fèi)用及人工工時(shí)的經(jīng)濟(jì)效益估算每年可節(jié)約資金120萬元左右。該耐磨襯板的應(yīng)用項(xiàng)目還獲得2005年度梅縣發(fā)電廠科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎并已申報(bào)廣東粵電集團(tuán)公司科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎評審工作正在進(jìn)行中。
耐磨襯板在火力發(fā)電廠的推廣應(yīng)用
該
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