燃油燃?xì)忮仩t改造后使用生物質(zhì)燃燒機(jī)對煙氣中NOx含量影響
摘 要:為了使某單位2臺(tái)75t/h中壓燃油燃?xì)忮仩t的煙氣排放達(dá)到環(huán)保排放國家標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)鍋爐
的生產(chǎn)能力達(dá)到生產(chǎn)需要與工藝指標(biāo),通過更換燃料、設(shè)計(jì)改造燃燒機(jī)的排布及數(shù)量,使鍋爐的燃
燒及尾氣的排放達(dá)到標(biāo)準(zhǔn).結(jié)果表明:通過合理設(shè)計(jì),燃燒機(jī)的排布由橫向2臺(tái)改成3臺(tái),則每個(gè)機(jī)
組的燃燒機(jī)由4臺(tái)增加至6臺(tái);燃料由油和煉廠燃料氣的混合料變?yōu)榧兲烊粴猓瑒t在提高燃料燃燒效
率的同時(shí),煙氣排放達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn).其中煙塵質(zhì)量濃度≤40mglms,煙塵黑度為林格曼黑度1級(jí),
煙氣含量中氧含量約3%(干基容積百分?jǐn)?shù)),Nn質(zhì)量濃度≤200mglNm{,CO質(zhì)量濃度≤100mglNms
,SO,質(zhì)量濃度≤100mglNms.
在燃燒過程中產(chǎn)生氮氧化物(NOi)和碳?xì)浠衔铮鼈兪切纬晒饣瘜W(xué)煙霧的重要成分,對大氣造成
污染,進(jìn)而對人和動(dòng)物的身體健康產(chǎn)生危害;另一方面,NO,是形成酸雨的主要物質(zhì)之一,會(huì)造成
土壤酸化以及水體富營養(yǎng)化等危害,它還能與臭氧反應(yīng),從而造成臭氧層破壞口1].因此,降低
NOJ的排放量是亟待解決的重要問題之一.2014年我國新修訂的《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 
132712014)規(guī)定氮氧化物排放限值不能高于400mglm3[2].
  對鍋爐尾部煙氣采用選擇性催化還原技術(shù)(SCR)來脫硝可以有效降低煙氣中NO,含量,但是脫
硝投資費(fèi)用較高,大多應(yīng)用在大中型火電廠.所以,如何減少鍋爐爐膛內(nèi)NO,生成量,同時(shí)又能降
低鍋爐煙氣脫硝投資費(fèi)用成為新的研究熱點(diǎn).金偉韌等口1利用A-MACT燃燒技術(shù)對2290t/h鍋爐
燃燒系統(tǒng)進(jìn)行了整體改造和優(yōu)化,使之達(dá)到低NO,排放的環(huán)保性,同時(shí)在經(jīng)濟(jì)性方面也取得了良好
效果.何兆來_1對長海#9鍋爐低氦燃燒機(jī)進(jìn)行改造,發(fā)現(xiàn)改造后NO,含量明顯降低,同時(shí)降低了電
廠脫硝運(yùn)行費(fèi)用.暢文喜邸o對600MW超臨界鍋爐低氮燃燒機(jī)進(jìn)行政造,發(fā)現(xiàn)可以使NO,排放量大
大降低.李強(qiáng)等口1利用新型燃燒技術(shù)對原有的燃燒機(jī)進(jìn)行改造,有效降低了鍋爐NO,的排放.由
此可見,低氮燃燒機(jī)能大大降低爐內(nèi)NO,的生成,燃燒機(jī)改造逐漸成為降低煙氣NO,含量的關(guān)鍵改
造之一.天然氣發(fā)電在優(yōu)化我國能源結(jié)構(gòu)、節(jié)能環(huán)保和應(yīng)對氣候變化等方面具有自身的優(yōu)勢口].
本文對呼和浩特某石化廠的2臺(tái)75t/h中壓燃油燃?xì)忮仩t進(jìn)行改造,同時(shí)為其他機(jī)組鍋爐的改造積
累經(jīng)驗(yàn).
1 目前運(yùn)行情況
  呼和浩特某石化廠現(xiàn)有2臺(tái)75t/h中壓燃油燃?xì)忮仩t,于2012年9月投產(chǎn).生產(chǎn)廠家是***有限
公司.該鍋爐為單鍋筒,自然循環(huán),集中下降管,“Ⅱ”布置的燃油氣鍋爐,鍋爐室內(nèi)布置.鍋爐
前部為爐膛,水平煙道裝設(shè)了兩級(jí)對流過熱器.尾部豎井煙道中布置3組省煤器和鋼管式空氣預(yù)熱
器.鍋筒內(nèi)部采用旋風(fēng)分離器進(jìn)行一次汽水分離,過熱蒸汽溫度的控制采用給水噴水減溫裝置.爐
膛采用膜式水冷壁,供水采用集中下降管;平臺(tái)為柵格結(jié)構(gòu).
  其設(shè)計(jì)參數(shù)為:汽包工作壓力4.2MPa;主汽溫度450℃;主汽壓力3.82MPa;主汽流量410 
t/h;給水溫度104℃;額定工況設(shè)計(jì)效率≥90%;鍋爐燃料主要為燃料氣,當(dāng)燃科氣不足時(shí)常壓渣
油作為補(bǔ)充;負(fù)荷自動(dòng)調(diào)節(jié)范圍為30%-100%;排煙溫度≤160℃.
  燃燒機(jī)采用湖南吉祥石化科技股份有限公司生產(chǎn)的W型高效節(jié)能燃燒機(jī).燒氣時(shí),負(fù)荷調(diào)節(jié)比
為1:8;燒油采用機(jī)械霧化油噴嘴,負(fù)荷調(diào)節(jié)比為1:5.為了確保安全,每臺(tái)燃燒機(jī)設(shè)置帶氣動(dòng)推
進(jìn)器及電子點(diǎn)火桿式燃?xì)忾L明燈1支,發(fā)熱量不小于0.022MW,燃料氣壓力0.02——0.10MPa.
  2臺(tái)鍋爐自投產(chǎn)運(yùn)行起較為穩(wěn)定,基本滿足了生產(chǎn)需要及煙氣的各項(xiàng)環(huán)保指標(biāo).但自2014年1月
份當(dāng)?shù)丨h(huán)保局引入污染物折算值概念后,要求:煙氣排煙含塵量不大干50mglNd,SO:質(zhì)量濃度不
大于100mglNd,Nq質(zhì)量濃度不大于400mglNd[2].鍋爐在油氣混燒時(shí),煙氣中NO,超標(biāo),質(zhì)量濃度
一般
在600mg/Nm3左右,S02質(zhì)量濃度在80mg/Nd左右,排煙含塵質(zhì)量濃度在40mglNms左右.其煙氣的
環(huán)保指標(biāo)難以達(dá)標(biāo),經(jīng)常出現(xiàn)生產(chǎn)需要與工藝指標(biāo)發(fā)生沖突的情況.同時(shí),鍋爐滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),爐
膛上部溫度高,導(dǎo)致設(shè)備超溫運(yùn)行,存在安全隱患.燃料成分與參數(shù)如表1所示.
  表1 石化廠燃料氣成分與參數(shù)
蠛料氣組成  質(zhì)量分?jǐn)?shù)
  0.58%
   3.04%
   14.13%
   2.37%
   0.85%
≤20mg/Nm3
  25.92%
    27. 17%
   19.82%
   2.39%
  1.55%
    2. 18%
  100.00%
相對分子質(zhì)量
 重量熱值
 體積熱值
   18.34
 41769kj,/kg
34192kj/Nms
  常壓渣油溫度90℃,熱值41.84MJ/kg,具體性質(zhì)如表2所示.
2 改造方案
  本次燃燒機(jī)的改造目的是實(shí)現(xiàn)爐內(nèi)低氮燃燒,同時(shí)使尾氣排放達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn).解決方案的選擇
是更換鍋爐燃料——從原有的油氣混合改為純天然氣.天然氣從外圍鋪設(shè)專用的天然氣管道引至鍋
爐
前,利用現(xiàn)有的工藝流程及設(shè)備設(shè)施接入鍋爐原有管道,同時(shí)對燃燒機(jī)睇。1部分進(jìn)行適應(yīng)性改造
.因?yàn)樵谌加湾仩t中,油燃燒產(chǎn)生的NO,主要是NO,它的生成機(jī)理有2種:熱力型NO的生成和燃料型
NO的生成。1”1“],因此通過更換燃料即可達(dá)到預(yù)期的設(shè)計(jì)結(jié)果.
  天然氣的組成(質(zhì)量分?jǐn)?shù))為:CO,1.63%,CH.,93.72%,C2H63.26%,CsH80.63%,H2S 
O.59%,雜質(zhì)等0.17%,合計(jì)100%;體積熱值35057kj/Nm3.鍋爐熱力校核計(jì)算如表3所示.由表3
可知,
根據(jù)天然氣的組成對鍋爐進(jìn)行熱力校核計(jì)算的結(jié)果,寫鍋爐原設(shè)計(jì)完全采用燃料氣狀況相差不大,
基本能滿足鍋爐原設(shè)計(jì)要求.
原鍋爐采用油氣混燒,由于燃燒機(jī)數(shù)量少,滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),火焰高度較高,導(dǎo)致爐膛上部溫度高,
設(shè)備超溫.
  因鍋爐燃料更換為天然氣,建議燃燒機(jī)更換為低Nn側(cè)燒氣體燃燒機(jī),同時(shí)增加燃燒機(jī)數(shù)量,適
當(dāng)降低燃燒機(jī)火焰高度,保證鍋爐正常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行.
  該低NO,側(cè)燒氣體燃燒機(jī)采用燃料分級(jí)、強(qiáng)化混合、非當(dāng)量分段燃燒、降低燃燒火焰中心溫度
、扼制NO。生成的燃燒技術(shù).燃燒機(jī)采用二段燃料低NO,燃燒技術(shù),一段燃料燃燒形成的圓形火焰
的中60心層火焰,此時(shí)是高過??諝饬咳紵式档土酥行幕鹧鏈囟?;多余空氣繼續(xù)向爐膛內(nèi)噴射
,與二段燃料混合燃燒,此時(shí),由于向爐膛內(nèi)噴射的空氣與向爐膛內(nèi)高速噴射的燃料混合氣形成一
個(gè)負(fù)壓區(qū),將與爐管進(jìn)行熱交換后溫度已下降的煙氣吸回,冷卻外層火焰,從而使整個(gè)圓形火焰溫
度降至1450℃以下,這就避免了N:與O:反應(yīng)生成NO的溫度條件,從而達(dá)到降低排放煙氣中的NO
,含量目的.其調(diào)節(jié)比大,操作彈性寬,從而實(shí)現(xiàn)了燃料氣分級(jí)、分段燃燒,燃料燃燒充分完全,
使得爐膛溫度分布更均勻,降低了燃燒火焰溫度和煙氣中Nn的排放;由于切向旋流供風(fēng)的特別設(shè)計(jì)
,配合主輔燒嘴穩(wěn)焰噴孑L噴射角相對應(yīng)設(shè)計(jì),火焰穩(wěn)定性能好;由于設(shè)計(jì)多火嘴,每個(gè)火嘴的發(fā)
熱量小,再則,火焰脫離噴頭燃燒特點(diǎn),噴頭一直處于燃料氣的流動(dòng)冷卻狀態(tài)下,噴頭不易結(jié)焦與
堵塞,且使用壽命長.
  燃燒機(jī)安裝位置以原燃燒機(jī)安裝高度為準(zhǔn),即原燃燒機(jī)平臺(tái)處.根據(jù)鍋爐大小及燃燒機(jī)設(shè)計(jì),
每臺(tái)鍋爐最多可排布6臺(tái)燃燒機(jī).改造前后燃燒機(jī)垂直安裝高度不變,僅橫向增加燃燒機(jī)數(shù)量并重
新排布.
  改造后每臺(tái)鍋爐設(shè)6臺(tái)燃?xì)馊紵龣C(jī),調(diào)風(fēng)器左右旋向示意如圖2所示.烘燒器改造前后相關(guān)指標(biāo)
及性能的對比結(jié)果如表4所示.
所需改造的燃料器清單如下:名稱,燃?xì)馊紵龣C(jī);規(guī)格及型號(hào),WYNQ-CQ10.O;數(shù)量,12臺(tái);備注
,每臺(tái)鍋爐6臺(tái)燃燒機(jī)(2臺(tái)鍋爐).
3 改造后節(jié)能減排情況
  天然氣是優(yōu)質(zhì)高效的清潔能源,燃燒后無廢渣、廢水產(chǎn)生,相較煤炭、石油等能源
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