本年鎳價(jià)跌逾成 不銹鋼廠苦等春燕
不銹鋼無縫復(fù)合管連鑄連軋生產(chǎn)方法及設(shè)備,屬于冶金領(lǐng)域不同金屬無縫復(fù)合管生產(chǎn)工藝中一種近終型連鑄連軋技術(shù)。
該發(fā)明特征在于采用兩臺(tái)并列安裝的立式空心管坯連鑄機(jī),直接鑄出不銹鋼復(fù)合空心管坯,并將高溫管坯切成定尺放入斜底保溫爐進(jìn)行均熱和溫度調(diào)整,然后將管坯取出送入三輥行星斜軋機(jī)進(jìn)行延伸初軋,隨后將初軋荒管送進(jìn)張力減徑機(jī)、定徑機(jī)精軋出成品管,成品管經(jīng)過冷卻、矯直、定尺、平頭和檢驗(yàn)后包裝入庫,整個(gè)生產(chǎn)過程是在線連續(xù)的。
采用該方法既能生產(chǎn)不銹鋼單面無縫復(fù)合管,還可以生產(chǎn)雙面復(fù)合管,而且省去了傳統(tǒng)工藝中實(shí)心坯穿孔工序和兩次坯料加熱,并實(shí)現(xiàn)了無縫復(fù)合鋼管生產(chǎn)的近終型連鑄連軋,這不僅縮短生產(chǎn)流程、減少設(shè)備投入、節(jié)約了能源,還提高了軋機(jī)生產(chǎn)效率和鋼管軋制質(zhì)量。...............南京不銹鋼欄桿www.njgjgyp.com
通過優(yōu)化配料工藝、創(chuàng)新爐料結(jié)構(gòu),探索裝料制度、成功應(yīng)用多環(huán)布料,研究高鋁渣的性能、掌握高鋁礦冶煉技術(shù),成功實(shí)施高風(fēng)溫、高頂壓、高煤比、低硅冶煉等技術(shù),在爐料品位降低,焦炭質(zhì)量犬幅度降低的情況下,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
在選擇經(jīng)濟(jì)礦冶煉的同時(shí),必須面對(duì)經(jīng)濟(jì)礦帶來的一些不利因素,其中礦石中的al2o3高,就是一個(gè)突出問題。
一般認(rèn)為爐渣中al2o3在14%以內(nèi),屬于低鋁爐渣,適宜冶煉;14%~16%屬于中鋁爐渣,冶煉有一定難度;al2o3超過16%,就可以稱為高鋁爐渣,冶煉就相當(dāng)困難。許多企業(yè)甚至認(rèn)為,高于17%以后,基本無法正常冶煉。
通過對(duì)高鋁爐渣性能的深入研究,基本掌握了高鋁渣的冶煉技術(shù)。日鋼爐渣中的al2o3含量最低也在15.5%以上,最高平均達(dá)到18%以上,屬于高鋁爐渣冶煉。
al2o3超過16%以上,爐渣的熔化溫度就會(huì)急劇上升到1500oc以上,爐渣的黏度會(huì)增加。爐渣黏度過大,爐渣黏稠,就會(huì)造成高爐滴落帶內(nèi)的阻損很大,致使?fàn)t料下降和煤氣上升困難。在爐缸表現(xiàn)為渣鐵難于分離,渣鐵滯留量增大,爐缸堆積;在爐外表現(xiàn)為渣鐵結(jié)殼,流動(dòng)性能差,爐前組織困難;最后,高爐受風(fēng)能力越來越差,導(dǎo)致高爐失常。
針對(duì)高鋁爐渣黏度高、熔化溫度高的問題,對(duì)高鋁礦冶煉時(shí)的造渣制度和熱制度作重新調(diào)整,確定造渣制度要以二元堿度為主要調(diào)節(jié)手段,三元堿度作為參考,四元堿度為中心的總方針,并且提出鎂鋁比(mgo/al2o3,)的概念。通過酸堿料調(diào)節(jié)二元堿度,參考爐渣中al2o3含量,通過調(diào)整燒結(jié)礦中的mgo,控制爐渣中mgo的含量,隨al2o3含量變化,控制鎂鋁比,最后使?fàn)t渣四無堿度控制在0.95~1.0左右。
熱制度以控制鐵水顯熱為依據(jù),日常調(diào)劑以控制鐵中含硅量為手段,保證鐵水物理溫度&ge l480oc,最終達(dá)到提高爐渣熱焓,降低爐渣黏度,提高爐渣流動(dòng)性的日的,有效地改善了爐缸的工作狀態(tài),改善了高爐順行,取得了較好效果。
低硅冶煉是一項(xiàng)綜合技術(shù)。由于日鋼的原、燃料條件逐步轉(zhuǎn)差,低硅冶煉不能依靠改善焦炭質(zhì)量,提高入爐品位等&ldquo 精料&rdquo 手段來實(shí)現(xiàn)。對(duì)于面臨的困難,煉鐵技術(shù)人員,進(jìn)行了充分的分析研究,并由鐵前部牽頭組織,針對(duì)燒結(jié)、球團(tuán)、煉鐵三個(gè)系統(tǒng)每旬定期召開攻關(guān)會(huì)議,強(qiáng)調(diào)低硅冶煉對(duì)煉鐵、煉鋼的重要意義,同時(shí)強(qiáng)調(diào)降硅要從系統(tǒng)內(nèi)部著手,要完全通過提高操作水平來保障低硅冶煉的實(shí)現(xiàn)。
燒結(jié)廠主要工作是:穩(wěn)定成分、提高強(qiáng)度、改善粒級(jí)、降低亞鐵等。
煉鐵廠主要措施是:穩(wěn)定操作、活躍爐缸、提高渣堿度、降低硅偏差等.通過改進(jìn)操作,日鋼高爐的平均硅含量降低到0.37%,實(shí)現(xiàn)了低硅冶煉。
低硅冶煉是多環(huán)布料技術(shù)、合理渣相選擇,高頂壓、高風(fēng)溫等技術(shù)成功應(yīng)用后的一個(gè)具體體現(xiàn),是煉鐵系統(tǒng)進(jìn)步后的必然。(中國冶金報(bào))...............南京鐵藝www.njtuguan.com
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