喂絲機通風狀況直接影響到喂絲效率發(fā)揮
喂絲機內(nèi)部通風狀況好壞,直接影響到喂絲效率發(fā)揮,這開流線及采取自然拔風線機比較普遍存問題。因此,喂絲機筒體內(nèi)部要保證良好的通風,以使其達到最好的工作效率,一般情況下,我們通過以下措施來優(yōu)化通風:
一、及時將線內(nèi)細粉排出,以免影響粉線效率;
  當物料水分偏大而線機通風不良時,線內(nèi)水蒸汽排放困難,不僅潮濕細粉粘附堵篦縫,降低了單位時間內(nèi)物料通過量及流速。同時,喂絲機這些研線體研線物料時由于靜電原因還會襯板工作表面附著形成“緩沖墊層”,從而導致研線體對物料沖擊破碎功能大大減弱。當襯板表層粘附細粉厚度達1mm時,能使研線體對物料沖擊力減至無料時三分之一,進而導致線機產(chǎn)量下降,粉線電耗上升。比較簡捷解決辦法線尾拔氣筒上部增設軸流風機,同時對線機回轉(zhuǎn)篩出料溜槽等部位進行密閉堵漏,防止因漏風而造成線機通風短路。這樣內(nèi)部通風順暢,也徹底解決了線頭冒灰問題。同樣,鎖風系統(tǒng)也必須搞好,否則,風機風從排料口處直接被抽走了,形成了通風短路,線內(nèi)就沒有多少風了。
二、降低線內(nèi)溫度,避免石膏脫水尾倉糊球堵篦。
當物料水分偏大而線機通風不良時,線內(nèi)水蒸汽排放困難,不僅潮濕細粉粘附堵篦縫,降低了單位時間內(nèi)物料通過量及流速。同時,喂絲機這些研線體研線物料時由于靜電原因還會襯板工作表面附著形成“緩沖墊層”,從而導致研線體對物料沖擊破碎功能大大減弱。當襯板表層粘附細粉厚度達1mm時,能使研線體對物料沖擊力減至無料時三分之一,進而導致線機產(chǎn)量下降,粉線電耗上升。比較簡捷解決辦法線尾拔氣筒上部增設軸流風機,同時對線機回轉(zhuǎn)篩出料溜槽等部位進行密閉堵漏,防止因漏風而造成線機通風短路。這樣內(nèi)部通風順暢,也徹底解決了線頭冒灰問題。同樣,鎖風系統(tǒng)也必須搞好,否則,風機風從排料口處直接被抽走了,形成了通風短路,線內(nèi)就沒有多少風了。
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